一、发现经过2008年7月21日,红外例行检测发现,某变电站2号主变压器一次电流互感器异常发热,如图2-7所示。二、检测分析(1)红外检测数据分析:A相线温分析最大值27.4℃,上部一次端子箱温度27.7℃;B相线温分析最大值30.5℃,上部一次端子...[继续阅读]
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一、发现经过2008年7月21日,红外例行检测发现,某变电站2号主变压器一次电流互感器异常发热,如图2-7所示。二、检测分析(1)红外检测数据分析:A相线温分析最大值27.4℃,上部一次端子箱温度27.7℃;B相线温分析最大值30.5℃,上部一次端子...[继续阅读]
一、发现经过2011年4月19日,某电业局在例行巡视中发现,某变电站110kV520电流互感器A相有渗漏油现象,现场观察油位窗油位显示不明显,无法判断具体油位。为了进一步明确实际油位,制订检修方案,立即安排技术人员赶赴现场对520TA进行...[继续阅读]
一、发现经过2011年3月29日,某供电公司运行人员在巡视工作中,利用红外成像测温发现,某变电站某电流互感器A相高达128.8℃,如图2-9所示。二、检测分析根据DL/T664—2008《带电设备红外诊断应用规范》的附录A,以接头为中心的热像特征...[继续阅读]
一、发现经过巡视发现某110kV电流互感器A相油面过高,金属膨胀器顶盖轻微变形,如图2-11所示。图2-11电流互感器金属膨胀器张开红外检测发现,该电流互感器上部P2侧瓷套颈部温度达到72.1℃,测试时环境温度25℃,负荷电流162A,如图2-12所...[继续阅读]
一、发现经过2010年11月16日,在对某220kV变电站进行红外巡检时发现,110kV××线105间隔A相电流互感器东侧一次串、并联导电板及连接处的螺栓温度过高,存在异常。图2-1313:00时红外测温图二、检测分析图2-13~图2-15分别为当日13:00、14:0...[继续阅读]
一、发现经过2010年11月19日,红外检测中发现,某35kV375TA存在A、B相接点发热现象,如图2-17所示。二、检测分析2011年1月27日,经现场检测,引线接触面接触电阻合格,而本体接触面接触电阻偏大,如图2-18所示。图2-1735kV375TA红外热谱图图2-18接...[继续阅读]
一、发现经过2008年8月14日,某公司500kV××变电站值班人员进行红外测温时,发现35kV301电流互感器热像异常,三相一次导体P1端口均出现严重发热现象,如图2-22所示。图2-22发热的红外图谱二、检测分析500kV××变电站35kV301电流互感器型号为...[继续阅读]
一、发现经过2010年1月28日,某35kV变电站501断路器C相TA发生炸裂,如图2-26所示。为避免类似问题,在对另一35kV变电站进行红外测温时,发现另外一台电流互感器存在局部过热现象,如图2-27所示。图2-26事故互感器局部炸裂孔洞图2-27电流互...[继续阅读]
一、发现经过2007年1月,某超高压公司变检工区试验人员对某500kV变电站一次设备进行红外测温时发现,35kV333TAC相本体温度偏高,此电流互感器为35kV户外型环氧树脂浇注式电流互感器。图2-30所示为故障相TA的红外谱图,图2-31所示为正常相...[继续阅读]
一、发现经过2012年1月19日,某供电局在专业巡检工作中,利用红外成像测温发现,110kV××变电站35kV××323A相TA与C相TA温度差异较大,A相TA最高温度点33.9℃,C相TA温度最高点经9.7℃,如图2-34所示。随后,对其进行外观检查,发现A相TA存在外壳龟...[继续阅读]